Las opiniones expresadas en el artículo son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente representan la posición oficial de
la USAC y sus miembros. La obra está protegida por la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos emitida en el decreto No. 33-98 por

el Congreso de la República de Guatemala.
Proceso de optimización de producción del queso Dambo
en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Process for optimizing the production of Dambo cheese in

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Norberto Justiniano Gallardo

Docente Investigador

Universidad Privada Domingo Savio (UPDS), Bolivia

norberjust@gmail.com

https://orcid.org/0009-0008-0231-4210

Carlos Elio Céspedes Jiménez

Docente investigador Universidad Privada Domingo Savio (UPDS), Bolivia

ccarlos.eliocespedes@gmail.com

https://orcid.org/0009-0002-1959-3056

Fernando Canavire Castillo

Docente investigador

Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (UAGRM), Bolivia

fernandocanavirecastillo@gmail.com

https://orcid.org/0009-0003-6163-4138

Recibido:
17/02/2025
Aceptado:
01/08/2025
Publicado:
05/08/2025
Referencia

Justiniano Gallardo, N., Céspedes Jiménez, C. E. y Canavire Castillo, F. (2025). Proceso de optimización de

producción del queso Dambo en Santa Cruz de la Sierra, Boliviae.

Revista Científica del Sistema de Estudios de

Postgrado
. 8(2). 57-77. DOI: https://doi.org/10.36958/sep.v8i2.341
Resumen

OBJETIVO:
optimizar el tiempo de producción en el proceso de fabricación de queso Dambo en la empresa
láctea de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
MÉTODO: aplicación sistemática de técnicas de análisis exhaustivo
del proceso productivo actual, mediante un estudio de tiempos en la elaboración del queso Dambo y el desarrollo

de una técnica de procedimientos operativos orientada a la optimización del proceso.
RESULTADOS: se logró
incrementar la productividad, evaluada en función de la cantidad de queso producido por obrero-hora, lo que

refleja una mejora sustancial en la eficiencia operativa y una disminución de los costos laborales, contribuyendo

directamente a la rentabilidad del proceso productivo. Paralelamente, se introdujeron ajustes en diversas etapas

57
58
del proceso, los cuales permitieron reducir el tiempo total de fabricación sin comprometer la calidad del producto

final.
CONCLUSIÓN: el análisis de productividad reflejó un incremento del 16.67% en la producción de queso por
obrero-hora y una disminución del 15% en los costos de mano de obra (0.0003 $us/Kg de queso).

Palabras clave

producción de queso, reducción de costos, eficiencia del proceso, optimización, queso Dambo

Abstract

OBJECTIVE:
to optimize production time in the Dambo cheese manufacturing process at the dairy company in
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
METHOD: systematic application of comprehensive analysis techniques to the
current production process, through a study of the time required to produce Dambo cheese and the development

of a set of operating procedures aimed at optimizing the process.
RESULTS: productivity was increased, as
measured by the amount of cheese produced per worker-hour, reflecting a substantial improvement in operational

efficiency and a reduction in labor costs, directly contributing to the profitability of the production process. At the

same time, adjustments were made at various stages of the process, which made it possible to reduce the

total manufacturing time without compromising the quality of the final product.
CONCLUSION: the productivity
analysis showed a 16.67% increase in cheese production per worker-hour and a 15% decrease in labor costs

($0.0003/kg of cheese).

Keywords

cheese production, cost reduction, process efficiency, optimization, Dambo cheese
59
Introducción

En la industria láctea, la eficiencia en los procesos de producción constituye un factor clave

para garantizar la competitividad y sostenibilidad de las empresas. En este contexto, la

elaboración de queso Dambo —un producto semiduro de origen danés, elaborado con leche

pasteurizada de vaca— demanda una gestión rigurosa de tiempos y recursos. Este queso

se caracteriza por su textura elástica, sabor suave con notas lácticas, buena capacidad de

fundido y una maduración que oscila entre 4 y 12 semanas, atributos que lo hacen altamente

valorado tanto en el consumo cotidiano como en aplicaciones gastronómicas especializadas.

Su creciente demanda exige optimizar el rendimiento productivo sin comprometer la calidad,

lo que plantea desafíos operativos relevantes.

Para abordar esta problemática, se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo del proceso

productivo actual. A través de un estudio sistemático de tiempos y la implementación de

estrategias orientadas a la eficiencia, se busca incrementar la producción por obrero-hora y

reducir costos de mano de obra, contribuyendo a una operación más ágil y efectiva.

Los resultados obtenidos en esta investigación muestran avances significativos en la

productividad, destacando un incremento del 16.67% en la producción de queso por obrero-

hora. Este aumento evidencia la efectividad de una gestión optimizada del proceso productivo.

Además, se logró una reducción del 15% en los costos laborales, lo que contribuye a una

mejora notable en la rentabilidad de la empresa.

Materiales y métodos

Para optimizar el proceso de producción del queso Dambo en la empresa láctea de Santa Cruz

de la Sierra, se realizó un análisis exhaustivo del flujo de trabajo con el objetivo de identificar

oportunidades de mejora que permitieran reducir los tiempos de fabricación sin comprometer

la calidad del producto. La metodología cuantitativa empleada se basa en el registro y

análisis estadístico de datos para cada etapa de la producción, desde la preparación de los

ingredientes hasta el almacenamiento del queso final. Se documentaron minuciosamente los

tiempos y las interacciones entre los operarios y las máquinas.

El primer paso fue la realización de un estudio de tiempos, utilizando cronometraje preciso

para medir cuánto tardaba cada fase del proceso. Con los datos obtenidos detallados en

la tabla 1 se analizaron los momentos en los que el flujo de trabajo se veía ralentizado, ya

sea por esperas innecesarias, movimientos poco eficientes o tareas que podían ajustarse

para ser más ágiles. Para complementar esta observación, se entrevistó a los trabajadores,

quienes compartieron su experiencia sobre los desafíos y oportunidades dentro de la

producción diaria.
60
A partir de los resultados del proceso, se estableció la mejora del sistema de producción

implementando cambios en la dosificación de la levadura que permite acelerar el tiempo

de coagulación, la sustitución de una bomba centrifuga de 10 a 20 m3/h y en el uso de los

equipos, de manera que las transiciones entre las etapas fueran más fluidas. Otro punto

importante fue la capacitación in-situ del personal, asegurando que todos comprendieran y

aplicaran las mejoras en sus actividades diarias.

Para evaluar la efectividad de estos cambios, se hizo una comparación entre los tiempos

de producción antes y después de la optimización. Al finalizar el estudio, se logró una

reducción notable en el tiempo total de producción y una mejora en la productividad por

trabajador, demostrando que una gestión eficiente puede hacer una diferencia tangible en

la industria láctea.

Resultado y Discusión

Se describe a continuación el proceso de producción del queso Dambo, resaltando las etapas

clave involucradas en la elaboración de este producto lácteo. En la Figura 1, se presenta un

diagrama de bloques que ilustra en detalle cada una de las fases del proceso de fabricación.

Figura 1
Descripción del proceso de producción de queso Dambo
Nota: Diagrama de bloques del proceso de producción de queso Dambo

En la tabla uno se detalla los datos de cinco mediciones que implica el proceso actual de un

lote de producción.

Como se puede apreciar el tiempo empleado de un lote de producción requiere de 24 días,

nueve horas y nueve minutos. Basado en el tiempo detallado en el cuadro anterior.

Toda la información y datos presentados en las tablas uno y dos, Tallón (2019) señala que

corresponden al trabajo de campo, realizado durante la presente investigación.
61
La optimización de los procesos productivos es una prioridad en cualquier industria, ya que

la implementación de metodologías eficientes contribuye significativamente a mejorar la

rentabilidad (Baquero-Castillo et al., 2024).

Tabla 1
Tiempos de lotes de producción de queso Dambo en condiciones no optimizadas
62
Nota. Datos de trabajo de campo en procesos productivos.

La transformación digital en plantas lácteas ha facilitado una gestión más eficiente de recursos,

optimizando la planificación estratégica y mejorando el rendimiento operativo mediante el

uso de tecnologías avanzadas, tal como lo indica Alarcón-Rincón (2024). Esta es una tarea

pendiente para la planta de lácteos santa cruz de la sierra, debido al uso de tecnología al igual

que el uso de simulaciones de eventos discretos.
63
La simulación de eventos discretos se ha consolidado como una herramienta efectiva para

evaluar mejoras en la capacidad de producción y la eficiencia de procesos dentro de la

industria alimentaria (Peña-Ariza & Felizzola-Jiménez, 2020).

En la tabla 2, se detalla un resumen de los datos de medición de los tiempos registrados en

seis mediciones de producción de un lote de producción de queso Dambo registrados entre

los meses de septiembre a octubre del 2023 .

Tabla 2
Tiempos de lotes de producción de queso Dambo de 6 lotes
Nota: Datos obtenidos de la tabla 1.

La figura dos resume mediciones de producción de queso Dambo (septiembre-octubre 2023),

con dos lotes por debajo del promedio.

Figura 2
Diagrama de tiempos de producción de queso Dambo de 6 lotes
Nota: Diagrama obtenido en base a tabla 2.
64
Propuesta para la optimización del proceso de producción de queso Dambo

En la tabla cuatro se detalla la propuesta para la optimización del tiempo en el proceso de

producción de queso Dambo.

Tabla 3
Detalle de tiempos empleado y propuesto
Nota: Tabla comparativa datos de procesos experimentales y propuesta para cada etapa de

producción
65
Tabla 4
Análisis comparativo de tiempos empleado y propuesto
Nota: Tabla comparativa datos de procesos experimentales y propuesta para cada etapa de

producción

Análisis de tiempo optimizado

Para apreciar el tiempo optimizado por lote de producción y considerando que en la planta de

producción de queso se trabaja en las 24 horas de producción por día, en la tabla 5, se puede

apreciar que en un día de producción se optimizan 240 minutos, que equivalen a 4 horas.
66
Tabla 5
Tiempo optimizado en un día de producción
Tabla 6
Tiempo de proceso actual
Nota: Tabla comparativa datos de procesos experimentales y propuesta para cada etapa de

producción

Tabla 7
Tiempos de proceso optimizado
Nota: Tabla comparativa datos de procesos experimentales y propuesta para cada etapa de

producción
67
Reducir cuatro horas diarias genera una disminución mensual de hasta tres días laborables,

equivalente a 4-20 horas de producción, optimizando significativamente el rendimiento en

todos los meses evaluados.

Tabla 8
Tiempo optimizado en un año de producción
Nota: Datos de tiempos registrados en base a la tasa de rendimiento global (TRG)

En la tabla 9 se detalla la nómina de personal de un turno de producción de la planta de pro
-
ducción de queso.

Tabla 9
Personal del área de producción de quesos
68
Nota: Datos de personal de la planta de producción de queso

Con ocho personas por turno y tres turnos diarios, 24 empleados operan en la producción

de quesos. La productividad se mide como la relación entre resultados obtenidos y recursos

utilizados, optimizando procesos dentro de este esquema de producción.

Incremento de la producción por disminución del tiempo de procesos

Empleando la misma cantidad de trabajadores por turno, se puede apreciar que la producción

por queso equivale a tres lotes y medio de producción por día, aclarando que en realidad se

procesa 4 lotes y que al segundo día el primer turno completa la producción total del cuarto lote.

Tabla 10
Incremento de la producción de quesos por día
Nota: Datos de producción para un día de producción con y sin optimización

Tabla 11
Incremento anual de la producción por año
Nota: Datos de producción mensual de producción con y sin optimización
69
La producción se conforma de 3 turnos de 8 horas y 8 operarios por turno; el horario de los

turnos es de 07:00 a 15:00, 15:00 a 23:00, y, 23:00 a 07:00 horas.

Con base en el cuadro anterior se puede determinar que, empleando la misma mano de obra

en los tres turnos con la optimización se logra incrementar la productividad del personal em
-
pleado, tal como se aprecia en la tabla 12.

La Tabla 12 ofrece un análisis detallado de los turnos de trabajo en la producción del queso

Dambo en la empresa láctea de Santa Cruz de la Sierra, días laborables por mes y la eficien
-
cia operativa, así como su impacto en la productividad.

Tabla 12
Incremento de la productividad por mano de obra
Nota: Datos de producción mensual de producción con y sin optimización
70
Tabla 13
Resumen del incremento de la productividad por mano de obra
Nota: Análisis comparativo de los indicadores de productividad en la producción de queso

Dambo, antes y después de la implementación de mejoras en el proceso.

Estimándose un incremento de la productividad en 16,67 %

Costo de productividad alcanzada por disminución de tiempo de procesos

El análisis muestra que dividir los haberes anuales de 24 trabajadores entre la producción

alcanzada reducen el costo laboral en un 15 %, optimizando el precio de producción signifi
-
cativamente.
71
Tabla 14
Disminución de costo de producción por mano de obra
La optimización del tiempo de producción en la fabricación de queso Dambo es clave para

mejorar la eficiencia y rentabilidad en la industria láctea. Los resultados obtenidos nos

muestran un incremento del 16.67% en la producción por obrero-hora y una reducción del

15% en costos laborales, lo que evidencia la importancia de una gestión estratégica del

proceso productivo.
72
La reducción del tiempo total de fabricación sin comprometer la calidad del producto es un

factor clave en la optimización de procesos industriales. En este sentido, Morillo-Cuasquén

(2018) señala que el uso de herramientas de simulación, como FlexSim, permite identificar

oportunidades de mejora y optimizar la utilización de recursos en la producción de lácteos.

Así también, la aplicación de herramientas Lean Manufacturing en la empresa "Proalim" en

Riobamba permitió reducir el tiempo estándar de producción de 4 a 3.6 minutos por unidad,

aumentando la productividad laboral en un 42% (Yambi-Guzmán, 2023). De manera similar,

en Lácteos Huacaríz en Cajamarca, la implementación de Lean Manufacturing mejoró la

productividad de la línea de quesos en un 92.59% (Soto-Herrera, 2021).

La integración de Lean Manufacturing con otras metodologías también ha demostrado ser

eficaz. Cabrera et al. (2020) combinaron Lean Manufacturing, Control Estadístico de Procesos

(SPC) y el sistema HACCP para mejorar la calidad en una empresa alimentaria, logrando una

reducción del 89.2% en las devoluciones de productos.

En el contexto de la producción de queso Dambo, investigadores del Instituto Nacional de

Alimentos de la Universidad Técnica de Dinamarca desarrollaron un método que reduce el tiempo

de maduración en 3-4 semanas, haciendo la producción más rápida y económica DTU (2023a).

Además, desarrollaron un cultivo láctico que libera enzimas de maduración de manera más

eficiente, permitiendo reducir el tiempo de maduración del queso Dambo de aproximadamente

25 a 13 semanas sin comprometer la calidad sensorial del producto (DTU, 2023b).

La aplicación de Lean Six Sigma en la industria láctea ecuatoriana permitió reducir la

variabilidad del peso neto de los quesos en un 83%, mejorando la capacidad del proceso

(Guerrero-Segovia et al. 2022). Asimismo, la implementación de un sistema de producción

Lean en una empresa alimentaria resultó en mejoras significativas en la productividad y la

eficiencia (De-La-Fuente-Aragón & Ros-McDonnell, 2015).

El uso de tecnologías avanzadas también ha sido explorado. Uthayaseelan (2024) aplicó

técnicas de aprendizaje automático para optimizar la calidad y producción del queso Norvegia,

mientras que Passos et al. (1999) desarrollaron un sensor de termistor calentado para predecir

el tiempo de corte de la leche coagulante, mejorando la precisión en el proceso de producción.

Además, la implementación de tratamientos térmicos suaves y bioconservantes ha demostrado

ser eficaz para reducir el deterioro microbiano y extender la vida útil de los quesos artesanales

de leche cruda (Silva et al, 2023). En pequeños establecimientos rurales, las condiciones

tecnológicas de corte y cocción afectan significativamente el rendimiento del queso y las

pérdidas de compuestos en el suero (PubMed, 2019).

Por último, la aplicación de mapas de flujo de valor ha sido efectiva para identificar operaciones

con mayor riesgo de contaminación cruzada en la cadena de suministro de productos lácteos

(Kumar & Shankar, 2022). La implementación de sistemas de producción Lean también
73
ha demostrado mejorar la productividad en pequeñas empresas de producción de queso

(Samamé et al, 2020).

La optimización de procesos en la industria láctea ha sido objeto de muchos estudios en los

últimos años (Hernández-Terrones, 2022), señala que el diseño de planes de mejora en la

producción de quesos permite incrementar la productividad y reducir costos operativos.

Asimismo, estudios han resaltado la importancia de la automatización y digitalización en la

producción de alimentos. Morillo-Cuasquén (2018) menciona que la simulación computacional

facilita la toma de decisiones y optimiza la planificación de actividades en la industria láctea.

Otros estudios han demostrado que la implementación de tecnologías avanzadas en la

fabricación de queso Dambo podría representar una oportunidad para incrementar la

productividad y reducir costos operativos (Hernández Terrones, 2022).

Por consiguiente, la aplicación de modelos de simulación ha sido clave para identificar cuellos

de botella y optimizar la planificación de actividades en la producción de lácteos (Morillo-

Cuasquén, 2018).

Conclusiones

El estudio analiza la producción de quesos en la planta industrializadora de productos lácteos

de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, destacando la importancia de controlar cada etapa para

garantizar calidad. Limitado a optimizar tiempos en el proceso, se excluye el análisis de

tecnología y movimientos, ya que la planta opera con lotes de 6,000 litros de leche. El enfoque

se centra en reducir tiempos en etapas específicas del proceso para mejorar la eficiencia sin

modificar la tecnología existente, estos tiempos se detallan de la manera siguiente:

1. Preparación de la línea de producción 10 min.

2. Recepción de leche 20 min.

3. Pre-maduración 10 min.

4. Lavado 10 min.

5. Agitación final de la cuajada 30 min.

Reducir 80 minutos por lote genera cuatro horas adicionales diarias en tres turnos, aumentando

la productividad anual un 16,67 % (queso/obrero-hora) en 257 días laborables. Además, el

análisis revela una reducción del 15 % en costos laborales, como se pudo ver durante el

presente trabajo, optimizando significativamente la relación entre productividad y mano de obra.
74
Referencias

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Yambi-Guzmán, A. R. (2023). Implementación de herramientas Lean Manufacturing en la línea

de quesos para el mejoramiento productivo de la Empresa “PROALIM” ubicada en la

ciudad de Riobamba [Tesis de licenciatura, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo].

Agradecimientos

Agradecemos a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y la Universidad

Privada Domingo Savio (UPDS), por el apoyo en el desarrollo del presente trabajo.

Sobre los autores

Norberto Justiniano Gallardo

Docente investigar Universidad Privada Domingo Savio. Ingeniero químico Universidad

Autónoma Gabriel Rene Moreno con experiencia en procesos industriales con 25 años como

docente universitario.

Carlos Elio Céspedes Jiménez

Docente investigar Universidad Privada Domingo Savio. Ingeniero Industrial, Universidad

Autónoma Gabriel Rene Moreno consultor independiente, docente universitario, para UTEPSA,

(Universidad Técnica Privada de Santa Cruz), UPDS, (Universidad Privada Domingo Savio),

docente investigador, con 13 años de experiencia docente. ex Gerente general, de YPFB

Aviación-Nacionalizada.

Fernando Canavire Castillo

Ingeniero industrial de la UMSS, con Maestría en dirección estratégica, con maestría en

finanzas corporativas, docente por más de 20 años, director de carrera de ingeniería industrial

2002 al 2026, director de investigación en la unidad de postgrado en la UAGRM 2013 al 2016,
77
director de carrera de industrial 2021 al 2025, Tutor de más de 30 tesis de pregrado y diez de

postgrado.

Financiamiento de la investigación

Proyecto de investigación, sin financiamiento institucional, se hizo con recursos propios.

Declaración de intereses

Declaramos no tener ningún conflicto de intereses, que puedan haber influido en los resultados

obtenidos o las interpretaciones propuestas.

Declaración de consentimiento informado

El estudio se realizó respetando el Código de ética y buenas prácticas editoriales de publicación.

Derecho de uso

Copyright (c) (2025) Norberto Justiniano Gallardom Carlos Elio Céspedes Jiménez y

Fernando Canavire Castillo

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